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無刷電機廠家_X-TEAM高壓電機定子線圈嵌線整壓的應(yīng)用

文章出處:x-teamrc.cn? ?人氣:? ?發(fā)表時間:2019-07-25 08:15
 1. 引言 
  我國高壓電機需求從90年后迅速增長,作為電機的核心部件定子線圈的制造工藝也在不斷發(fā)生新的變化。隨著新電工材料的不斷開發(fā),對電機行業(yè)關(guān)鍵件的制造工藝帶來了變革。在目前電機制造行業(yè),除了超大型高壓電機受制造條件的限制和工藝設(shè)備環(huán)境的制約,還在采用模壓定子線圈工藝進(jìn)行制造和生產(chǎn)。國內(nèi)絕大部分大中型高壓電機定子線圈絕緣制造,已普遍采用少膠云母帶包絕緣(白坯嵌線工藝),配合真空壓力浸漆工藝技術(shù)進(jìn)行電機線圈的生產(chǎn)制造,減少了絕緣厚度,降低了電機溫升,同時大大縮短了線圈制造周期,節(jié)省了模壓線圈工序,降低了線圈加工成本,使得高壓定子的產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)有了很大的提髙。少膠云母帶絕緣(白坯線圈嵌線)工藝,得到了電機制造業(yè)廣泛的推廣應(yīng)用。 

  2. 定子線圈的少膠白坯嵌線工藝 
  2.1定子線圈嵌線工藝現(xiàn)狀。 
  根據(jù)我公司多年少膠帶線圈嵌線工藝的實踐,也積累了一些經(jīng)驗。由于工藝裝備條件的限制,鐵心沖制質(zhì)量差異大,線圈加工質(zhì)量也不穩(wěn)定,定子嵌線間隙各企業(yè)有所不同,我公司一般嵌線間隙在0.7mm左右,起初在少膠工藝實施階段,對地故障頻發(fā),故障率在1.2%,居高不下。為此,我們專門成立了攻關(guān)小組,逐臺解剖對地故障線圈進(jìn)行分析,我們發(fā)現(xiàn),對地故障主要分為兩類,一類在槽口或通風(fēng)道槽口,造成的絕緣損傷,或包絕緣帶時接口重疊,線圈出現(xiàn)薄弱點,使絕緣削弱,導(dǎo)致線圈直線部分與鐵心對地;第二類是在線圈制作時包絕緣層中出現(xiàn)了空虛夾層,引發(fā)高壓電流順著絕緣層中的皺紋夾層放電到其它的絕緣薄弱點,將線圈絕緣體擊穿而產(chǎn)生破壓。根據(jù)現(xiàn)象剖析,我們發(fā)現(xiàn),在定子嵌線時常常有難嵌進(jìn)的線圈,且有擠傷線圈絕緣帶的現(xiàn)象,而且線圈經(jīng)多道工序加工的變形,特別是長鐵心小跨距,線圈的直線度超差。由于節(jié)省了模壓工序,少膠云母帶含膠量相應(yīng)少,在包線圈絕緣時,云母帶與線圈的貼合不夠緊密,都是造成白坯定子線圈嵌線困難導(dǎo)致?lián)p傷絕緣的原因。而且,線圈嵌線時由于絕緣帶有氣體揮發(fā)物產(chǎn)生,將造成絕緣空虛夾層,所以,嵌線時還必須保證線圈嵌進(jìn)定子鐵心槽中有一定的緊度,這就要求包扎好絕緣的線圈直線邊的直線度有一定的要求。為此,我們嘗試用嵌線前熱復(fù)形的方法解決這個問題。 
  2.2氣動整壓復(fù)型機的設(shè)計。 
 ?。?)首先,我們設(shè)計一個氣動裝置,將線圈在烘箱里預(yù)熱60~80℃保溫30min,拿出線圈在氣動整壓復(fù)形機上進(jìn)行復(fù)形。 
 ?。?)設(shè)計思路:設(shè)計移動、固定兩個壓塊,壓塊的行程設(shè)計為60mm,壓塊按線圈直線邊長可快捷更換,由兩個燕尾塊定位連接,一個固定壓塊,固定在工作臺上,一個為移動壓塊,移動塊和氣動增力頭連接,并設(shè)計了導(dǎo)柱、導(dǎo)套,導(dǎo)柱設(shè)計在移動壓塊上,導(dǎo)套和前軸向座設(shè)計在工作臺上(固定),氣缸在移動時始終有導(dǎo)柱、導(dǎo)套的引導(dǎo),保證增力氣缸平行移動時的平行要求(氣動整壓復(fù)型機的原理圖見圖1)。 
 ?。?)工作原理:打開截止閥1,壓縮空氣經(jīng)過氣源處理三聯(lián)件2,啟動腳踏開關(guān),電磁閥3打開,增壓氣缸水平移動,將線圈直線邊壓緊,保持10秒左右,松開腳踏開關(guān),電磁閥3關(guān)閉,壓縮空氣經(jīng)電磁滑閥的消聲器放出,移動塊退回,完成線圈整壓復(fù)形。 
 ?。?)從表1中可以看出,整壓線圈后能達(dá)到設(shè)計值。由于線圈的包扎是人工操作,一致性相對難控制,尺寸離散型大,通過整壓加熱,可以擠出絕緣帶中的一部分氣體揮發(fā)物,線圈的直線的直線邊更平直,校正了工序間轉(zhuǎn)序人為的線圈直線度的超差,絕緣帶層與層之間能夠貼服緊密,有利于嵌線工作的進(jìn)行,,減少由于絕緣不服貼造成的嵌線絕緣損壞發(fā)生,線圈對地故障大大下降,故障率由原來的1.2%下降為0.6%取得了很好的效果。 
 ?。?)隨著電機新產(chǎn)品不斷開發(fā),新材料新工藝的運用越來越多,我公司在高壓定子少膠工藝基礎(chǔ)上,新開發(fā)減薄少膠定子線圈工藝已經(jīng)開始推廣,由于定子線圈包絕緣經(jīng)整壓后,尺寸可以性對控制在一定范圍,為加快推進(jìn)減薄少膠工藝奠定了理論基礎(chǔ),壓縮了嵌線間隙,有效地降低了電機溫升值。目前我公司高壓定子H450以下定子嵌線間隙控制在0.4mm;H500控制嵌線間隙在0.5mm;H560~710嵌線間隙控制在0.6mm。通過運用高壓定子線圈在嵌線前的復(fù)形整壓,更好地配合了新產(chǎn)品的研發(fā) ,減少了電機發(fā)熱故障,降低了生產(chǎn)成本,高壓電機的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。高壓定子整壓復(fù)形的應(yīng)用,也給一些小規(guī)模電機制造廠家提供了可參考的經(jīng)驗。 
  4. 結(jié)論 
  通過對定子線圈白坯嵌線整壓復(fù)型工藝的應(yīng)用,為減小定子嵌線間隙創(chuàng)造了條件,保證了線圈的直線度要求,降低了電機的溫升,使得高壓電機定子的產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提升。 
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1. 引言 我國高壓電機需求從90年后迅速增長,作為 電機 的核心部件定子線圈的制造工藝也在不斷發(fā)生新的變化。隨著新電工材料的不斷開發(fā),對電機行業(yè)關(guān)鍵件的制造工藝帶來了變革